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「行知改进实录」第一篇:全检与包装合并工序改进实录

装饰工程通讯 2024-12-22 0

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结束了本日一天繁忙的事情,虽然身体觉得很怠倦,但内心非常的充足,由于本日一天在三个工厂的现场精益项目,通过现场的调查与对问题的实际仿照,对工厂长期困扰的生产难题,都与工厂的厂长达成理解决方案的协议。

在这里我给大家分享一下,本日办理的案例,一是自己本来也有每天事情总结的习气,二来我认为或许能够为大家带来一些现场改进的思路。

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寻衅不可能,全检与包装合并的案例

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(图片来自网络侵删)

A工厂,是一家刚从广东迁居到上海奉贤不久的工厂,是从事快消品生产加工的制造型工厂。
他们工厂有 8 台产品装置机,每台装置机配 1 名操作工,后面的工序还有按动测试,全检,包装 3 个工序,每个工序 1 人;

原来产品在每个工序间的作业,周转量是1框约放3000个产品;这个作业的过程是:出料后由人站起来移动到出料料斗,网络一把料,大约10个旁边,然后试动按作业,给到全检进行外不雅观考验,全检完成后给到包装,包装同时完成码跺作业;

这一段的工序(如下图)虽然不长,只有5个工序,但这5个工序中存在8个是由于批量作业,导致手通报的丢失,全体工序中间库存约20000个。

须要办理的问题是:将中间库存降为0,同时,减少1名操作工。

现状把握:实测设备C.T 1秒12秒;后段,按动测试14秒,全检10秒,包装8秒,问题很显然,看起来这个工序流程中,最关键是全检工位,对人的哀求比较高;

这家工厂的现场主管,也非常清楚工序间的问题,也有做一些动作分解改进的偿试,希望能够进一步的对工序进行平衡。
但都没有取得打破;

或许是由于,这款产品的生产上线周期太长,随着韶光的推移,现场的管理职员已经习气了这种办法,后来就逐渐的习以为常了,失落去了改进的动力;

但近期,可能是受到公司降本钱的压力,意识到这个工序存在较大的改进空间,以是就请我到现场帮助辅导,看能否供应一些改进的方案与思路。

本日到工厂,我首先验证了一下各工序的作业周期,然后站在原地大约不雅观察了10分钟,然后就对现场的主管说:你装置的这个工序流,关键须要办理以下三个问题:

01:出料口要实现节拍流,不能乱流;生产周期只有1秒,节拍很快;建媾和1个包装盒个数统一,以12个产品做为一个批次量。
生产流转批次12个,周期12秒;

02:全检与包装须要实现工序合并,但首先须要办理12个顺利流到全检左手最适宜拿取的位置,包装盒导入折盒机,折盒每次出1个,盒子一定要落在全检员右手最适宜拿取的位置 ;

03: 码跺工序导入无动力升降收料车,4个中盒(每中盒12小盒)为一个批次,缓慢推进料车。

如果实现这三点,就可以实现将原来库存约20000个,降到48个;作业韶光平衡到12秒,效率提升14.3%;

讲到这里,我看到现场主管将信将疑,然后我就叫上我的助手,同时让这个主管也一起参与,进行现场的仿照:

我卖力12个产品一批次整体分料到全检 ;

➨ 同时助手卖力仿照折盒机将包装盒折好,并放到得当位置 ;

➨ 这时让包装员工撤离出事情现场 ;

➨ 将包装合并到全检工位,由全检员1人卖力两个工位的作业;

➨ 同时,主管在阁下将全检包装好的产品以1中盒为1个单位,仿照运送到料车上。

经由大约1个小时,试了将近10中盒的产品,创造现场的主管非常的投入,他彷佛通过这样的验证,看到了改进希望。

末了结束时

通过丈量原来全检与包装工位总工时须要18秒的韶光,实际合并后14秒就可以做到;

这位主管看起来彷佛不太相信,问我为何通过这样工序的合并,工时就节约了4秒,4秒代表效率提升了22%;

我见告他,这两个工序的合并最紧张是:减少了前,后整理装入前面讲到的周转框内的不必要的周转拿取,通报产品的动作,关键便是在这里节省的工时。

这时,我再问这位主管:目前你们设备实际每天的产能需求是多少?,实际须要将设备速率开到最快节折29次/分钟吗?(29次,每次2个,约每分钟:58个,约1秒1个)

他回答说:设备实在我们也是有停机的情形,缘故原由便是太快了,后面来不及,以是将设备停机让下道工序消化后再连续开。

我这时,又提醒他说:这便是我们现场管理常日犯的知识性缺点,总认为把设备稼动率最大化便是最好的,实在并没有去依据实际的出货量需求,以及考虑工序间的平衡去安排生产。

像前面讲到的全检与包装合并的案列,考虑到宽放,或许实际只能达到14秒,未必能和设备的速率完备匹配。

但如果这时候根据实际的发卖须要,设备能够降速生产,后面的工序能够保持与设备速率平衡,而且原来的全检,包装工序职员工时不饱的情形也能够得到办理。

讲完后,我们再将按动检测考虑如何实现小型设备替代手工的方案,以及设备与后段全检工位联接的办法,如何让料能够捋顺,更佳方便员工取放。

末了,我们对本日实验在现场做了总结,对仿照的方案如何实现做了详细的事情安排。

末了现场主管对我给出辅导表达了感谢后,当即就展开了相应的改进事情。
由于,这个改进如果能得以实现,将会为全体车间减少至少大约20名包装的员工,这可是一笔不小的人工本钱。

写 到 最 后

丰田生产办法认为,机器与设备的折旧有韶光期限,在某个韶光之后就可以认为是在免费利用,但人必须永久的被支付薪水,而且其薪水会持续的增加。

纵然捐躯机器的稼动率,也该当优先肃清操作员的等待。
就像上面全检与包装工位的合并改进,便是很好的例子。

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